一、工程概况
由于生产需要,该公司配有1台3000m3/h风量的锅炉,锅炉燃料为生物质颗粒,所产生的烟气按环保要求需要配制除尘系统来处理。本公司根据治理同类锅炉废气的有关经验以及该公司的实际情况,做出以下锅炉废气治理方案。
二、设计原则1.严格执行国家有关规定,脱硫效率达85%以上, 废气浓度达标排放, 污染物排放总量符合重量要求,处理后废气指标达到规定的排放标准。
2.选择稳定可靠、经济实用及高效节能的处理工艺,减少工程投资和日常运行费用。
3.在保证达标的前提下,尽可能节省投资,降低运行费用。保证设备安全稳定运行,方便操作管理,减少生产定员。
4.通过总体优化,节省占地,节约能耗,降低成本,减少工程总投资和运行管理费用。
5.采用处理工艺紧跟时代环保技术的发展,尽量运用新颖、方便实用、处理效果稳定的新技术新工艺。
6.根据场区实际操作情况,依据我国《工业企业卫生标准》GBJ1-62,《大气环境质量标准》3095-1982,《大气污染物综合排放标准》16297-1996进行除尘设置设计、制作、安装。
三、设计数据及排放标准1.设计烟气量
根据常规生物质锅炉燃烧时产生烟气量理论数据,确定该1吨生物质锅炉运行时将产生约为3000m3/h的烟气量。
2.排放标准
经处理后所要求的指标达到《大气污染物排放标准》 (GB13223-2003)第二时段标准,具体如下表:
污染物 烟尘排放浓度 30mg/m3 ;SO2排放浓度 50mg/m3 ;NOx排放浓度(30mg/m3) ;
林格曼黑度1级。
排放标准 ≤50 mg/m3 ---- ---- ≤30mg/m3
四、锅炉除尘器工艺流程:
锅炉→旋风捕集器→布袋除尘器→风机→ 脱硫除尘器 →烟筒→ 达标排放
含尘气体首先进入火星捕集器,经过火星捕集器的初级除尘,在经过布袋除尘器,在灰斗导流系统的引导下大颗粒粉尘分离后直接落入灰斗,其余粉尘随气流进入中箱体过滤区,过滤后的清净气体透过滤袋,经上箱体排风管排出。随着过滤的进行,当滤袋表面粉尘聚集达到一定量时,自动落入灰斗经卸灰阀排出。在经过脱硫塔进行脱硫。
五、采用该方案解决的问题:1.过滤材料的耐热问题
由于采用布袋除尘器,受过滤材料耐热性能的制约,锅炉排烟温度成为重要的考虑因素。现锅炉出口温度测为小于200℃,我们采用具有防水拒油功能耐温204℃的PPS除尘布袋,其瞬时耐温可达250℃的高品质滤袋,保证其过滤效果。
2.使用寿命
根据我公司的实际经验,一般布袋在连续运行的场合使用二年。
3.阻力问题
增加布袋除尘器会增加至少1200Pa 的阻力损失。原有风机试用如果风压不够(即抽不出风),需要更换引风机,可由用户自行更换。
除尘系统采用脉冲喷吹清灰.压缩空气(0.4~0.64MPa)诱导被净化的气体组成脉冲气流清灰, 清灰气流导引采用具有二次气流诱导功能的双凤道文丘里喷嘴袋笼.清灰控制设计采用定时喷吹,喷吹周期为760s。
4,防腐蚀问题
采用ppr材质脱硫塔,可以防腐10年
六、治理效果:1、除尘器出口烟尘浓度可达到≤50 mg/Nm3 保证烟囱达标排放。
2. 防止烟尘对周围居民身体健康的危害。贵公司锅炉车间经以上通风除尘治理后,工人工作环境大为改观,公司对外树立了良好的外部形象,达到了经济、环保、社会效益三丰收的目的。为国家可持续发展及构建和谐社会做出了贡献!
3. 设备运行噪音≤ 82dB(A)。